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閥門液壓控制系統(tǒng)的改造

更新時間:2017-07-18點擊次數(shù):1114

威斯特上海傳感器儀表有限公司專業(yè)供應銷售,*,經(jīng)濟性價比高,是一家專業(yè)從事進口電子液壓產(chǎn)品銷售及成套液壓系統(tǒng)設計制造的高科技企業(yè)。作為眾多品牌傳感器、儀表、電磁閥經(jīng)銷商。在中國得到廣大用戶贊美,公司zui近*傳感器、儀表、電磁閥等。

某鋼鐵廠新建一條鐵礦粉燒結生產(chǎn)線,料倉落料閥門采用電液比例閉環(huán)控制。閥門橫向跨度為2500mm,開口量為l60mm。兩控制缸呈倒置狀態(tài),分別置于閥門兩側。控制缸活塞桿伸出時,閥門開口減小;活塞桿退回時,閥門開口變大。控制要求為:在閥門2500mm的跨度、液壓缸活塞桿l60mm行程范圍內,兩控制缸活塞桿任一位置的定位偏差控制在±1mm以內,同步偏差控制在±2mm以內。

1.液壓控制系統(tǒng)

如圖46 (a)所示,在液壓控制系統(tǒng)中,兩控制缸規(guī)格為:活塞Ф100mm,活塞桿Ф56mm,有效行程160mm,zui高壓力25MPa。控制缸活塞桿內分別內置MTS LDM-SOD600M0250IAO位移傳感器,用于檢測活塞桿位移。控制缸按伺服缸的標準設計制造,低摩擦系數(shù),液壓缸空載起動壓力低于0.05MPa,有動態(tài)響應快的特點。

液壓控制系統(tǒng)有兩臺液壓泵電動機組,工作制度要求,起動1臺,備用l臺。液壓泵為A10VS018DR恒壓變量泵,電動機5.5 kW,1000r/min。液壓控制閥組,配有兩只4WRE6 Q2比例方向閥,分別驅動兩只控制液壓缸。1只4WMM6 J手動換向閥作應急之用。

液壓系統(tǒng)控制原理

2.調試中出現(xiàn)的現(xiàn)象及原因

原擬定的控制思路為:分別給兩控制缸活塞桿設定相同的位移指令值,兩只比例方向閥分別驅動兩只控制液壓缸。用兩只比例方向閥的流量值來保證兩液壓缸活塞桿的同步,各控制缸活塞桿內的位移傳感器,分別檢測各自活塞桿的實際位移值。控制過程中,活塞桿的實際位移值與設定的位移值比較,根據(jù)各自比較值的正負,決定相應比例閥的切換方向,實現(xiàn)位移偏差的校正,此為一動態(tài)過程。

初期調試時,給定控制液壓缸活塞桿某一位移指令值,發(fā)現(xiàn)兩控制液壓缸活塞桿各自在給定值附近做較大幅度的往復運動,不能穩(wěn)定,料倉落料閥門整體上處于扭動狀態(tài)。控制不能實現(xiàn)預期目標,用手動換向閥來操作,調整調速閥的開口量大小,在開口較小的范圍內,即開口量的30%時,兩控制缸活塞桿伸出、退回同步、定位偏差均在控制要求范圍內。在方向閥的開口較大,即大于總開口量的30%時,兩液壓缸活塞桿同步、定位偏差較大,達不到控制精度要求。

根據(jù)調試過程中出現(xiàn)的現(xiàn)象,結合液壓控制系統(tǒng)自身的特點,認為原因在于比例流量閥的工作特性及兩控制液壓缸使用的環(huán)境條件上。

比例方向閥的工作特性曲線如圖47所示,可以看出,4WRE6Q2比例方向閥中位機能的遮蓋區(qū)比較大。現(xiàn)場控制中,比例流量閥實現(xiàn)A、T口導通時,控制缸活塞桿伸出。但只有當給定控制信號大于2.5V時,A口才開始導通,而此時T口已經(jīng)達到總開口量的40%;P→B、A→T口導通時,控制缸活塞桿退回。但只有給定信號小于-5 7v時,B口始導通,而此時,T口已經(jīng)達到總開口量的55%。分析控制液壓缸現(xiàn)場安裝狀態(tài),發(fā)現(xiàn)閥門自身和物料的質量,對控制缸活塞桿有向下的拽拉作用,當比例流量閥實現(xiàn)P→A、B→T口切換時,控制液壓缸活塞腔進油,活塞桿腔排油,控制缸活塞桿伸出失速,比例方向閥的同步控制功能失效,這是問題的癥結所在。

3.改進措施及效果

如圖46 (b)所示,在兩控制缸有桿腔回路上,各自串聯(lián)一只順序閥,此種順序閥實際上是由一只通徑6mm的直動式溢流閥和開啟壓力為0.05MPa、Ф6mm規(guī)格的單向閥并聯(lián)、組合而成。用直動式溢流閥設定的回油阻力平衡掉閥門和物料的質量,排除外在干擾。

改進后的液壓控制系統(tǒng)再調試時,兩控制缸活塞桿位移的同步偏差能夠控制在±1mm以內,定位偏差在2mm以內,達到控制要求。該液壓控制系統(tǒng)投產(chǎn)后運行平穩(wěn)。

在電液比例閉環(huán)控制中,液壓缸活塞桿位移的實際值與設定值相比較,一般偏差較小。比例方向閥只需在中位機能附近作細微的切換,即能實現(xiàn)位移控制上的糾偏要求。要實現(xiàn)這種控制,要求比例流量閥中位機能的遮蓋區(qū)盡可能小,*狀態(tài)是零遮蓋,而4WRE6Q2比例方向閥的中位機能遮蓋區(qū)比較大,顯然,原擬定的控制思路不能實現(xiàn)控制要求。

改造后的液壓控制系統(tǒng)之所以定位精度較高,是利用4WRE6 Q2比例方向閥的流量控制功能,及控制缸低空載起動力特性,用同步精度保證定位精度。控制缸活塞桿伸出時,平衡閥平衡掉閥門和物料質量的干擾;退回時,閥門和物料的質量成為負載,液壓系統(tǒng)中油液流動阻力,液壓缸自身的摩擦力相對于負載而言非常小,用比例方向閥4WRE6 Q2不同流量值的設定,完夠實現(xiàn)兩控制缸活塞桿位移同步的精度控制。

4.小結

改造后的液壓控制原理,實質上改變了控制思路。由于順序閥和液控單向閥的雙重保持作用,使閥門開口量的定位精度保持非常穩(wěn)定,不受物料偏載影響。用順序閥平衡掉閥門和物料質量的干擾,而不用單向節(jié)流閥來控制液壓缸活塞桿伸出時的速度,兩液壓缸活塞桿同步效果更佳。

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